导读
科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。。。。。。。。贵州凯时优质运营商集团以“工装革命”践行科技创新,,,,,,,用“毫米级”微创新推动安全与效率升级。。。。。。。。集团官微推出《创新微力量》专栏,,,,,,,聚焦一线“小装置”,,,,,,,揭秘巧思如何化解行业痛点。。。。。。。。本期关注荣获第五届全国交通建设“微创新”成果大赛二等奖的《低成本清渣筒装置》,,,,,,,看它如何破解“5厘米”沉渣之困。。。。。。。。
近日,,,,,,,借助项目团队自主研发的“低成本清渣筒装置”,,,,,,,由贵州凯时优质运营商集团第九工程有限公司承建的贵平8标顺利完成现场桥梁工程所有桩基施工。。。。。。。。该装置通过改造钻头与可拆卸清渣筒的协同设计,,,,,,,将桩基施工沉渣厚度达标率提升至100%,,,,,,,单桩清渣成本直降73%,,,,,,,为行业破解“孔底沉渣”难题提供了可借鉴解决方案。。。。。。。。目前,,,,,,,该装置已被纳入贵州凯时优质运营商集团标准化工艺库并全面推广,,,,,,,并获得国家实用新型专利。。。。。。。。
获实用新型专利
获第五届全国交通建设“微创新”成果大赛二等奖
传统困境
钻齿设计有限制 人工清渣风险高
清渣筒内部结构
根据《凯时优质运营商桥涵施工技术规范》,,,,,,,桩基施工需严格控制孔底沉渣厚度,,,,,,,但传统旋挖钻机因钻齿结构限制,,,,,,,钻齿高度达15厘米,,,,,,,导致施工后孔底残留沉渣厚度远超规范要求的5厘米,,,,,,,无法有效清除。。。。。。。。尤其在孔深超过20米的情况下,,,,,,,人工下井清渣面临缺氧、塌孔等风险,,,,,,,且效率低下。。。。。。。。项目总工表示,,,,,,,设备改造成本高昂与验收标准之间的矛盾一度让团队陷入两难。。。。。。。。
创新突围
铲刀刮渣+机械提筒,,,,,,,实现清渣全流程自动化
针对传统工艺的局限性,,,,,,,项目团队以“低成本、高适配”为原则,,,,,,,研发出由铲刀钻头和可拆卸清渣筒组成的创新装置。。。。。。。。
使用清渣筒施工
铲刀钻头:将传统钻齿替换为底部铲刀结构,,,,,,,可精准刮取孔底附着沉渣;;;;;;;
可拆卸清渣筒:筒身直径略小于桩孔,,,,,,,内部设置防回漏挡板,,,,,,,底部开设排水孔,,,,,,,采用20mm钢板保证结构强度,,,,,,,总重控制在478kg以内,,,,,,,成本仅3350元。。。。。。。。
施工工艺流程图
施工时,,,,,,,操作人员只需替换原有钻头,,,,,,,通过机械旋转驱动铲刀刮渣,,,,,,,清渣筒同步将废渣提升至孔外,,,,,,,全程无需人工干预,,,,,,,实现安全高效的机械化清渣。。。。。。。。一名现场操作员反馈,,,,,,,新装置彻底改变了以往依赖人工经验的清渣模式,,,,,,,操作安全性和工作效率显著提升。。。。。。。。
多维价值
降本增效与工艺升级的双向突破
成本优化:单桩清渣成本从130元降至35元,,,,,,,降幅达73%,,,,,,,累计节省施工成本超9万元;;;;;;;
效率提升:清渣时间缩短50%,,,,,,,项目累计完成967根桩基施工,,,,,,,干桩沉渣平均厚度3cm,,,,,,,水桩4cm,,,,,,,100%通过验收;;;;;;;
安全保障:消除人工下井作业环节,,,,,,,实现“零隐患”清渣;;;;;;;
行业价值:推动旋挖钻孔工艺标准化,,,,,,,破解“5厘米沉渣验收”行业难题,,,,,,,为同类工程提供可复制经验。。。。。。。。